制造业成本倍减42法:61个工厂案例全程解析
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【案例11】改进工艺降低成本19倍

笔者在某水泥制管企业的一个工序上发现了一个问题:在水泥管出厂送往工地前,端面都需要刷胶水粘一层木板,这个工序耗用大量的人力、物力,工作效率低、工作时间长,有时还会影响出货进度。

经了解,4年前有人曾提出用钉子打入木板的工艺替代刷胶水粘板工艺的做法,理由是钢钉可以打在水泥墙上,并且市场上已经有竞争对手这样做了。

对此,笔者提出这项要求,请技术部安排人员进行试验,技术部立即回复以前都试过,钉子一直打不进去,目前只能用刷胶水粘板的工艺,笔者要求一周内重新试验1次。

一周后,技术部回复,试验的结果和以前一样,钉子打歪了,还是打不到水泥管里面。此后,由于赶货原因,这件事暂时被搁置。

又过了两周,笔者再次组织会议重新讨论这件事,主题让大家讨论怎样才能落实这件事。有一位管理人员提出,可以加大钉枪使用的气压试试看,另有一位管理人员提出,钉子是否可以稍短一些。会议决议由技术部按改进后的工艺请购材料并再次实验。

3天后,技术部实验后回复,这次钉子可以打到水泥管里面去,新工艺实验成功,可以在全公司推广,同时修改了作业指导书。

之后,每次出货都按新的工艺钉木板,公司内部、客户处都没有反馈有问题,技术部把这项改进列为正常工艺。

经财务统计,两种工艺成本如下:

刷胶工艺:刷胶水费用为23.75元/节;

打钉工艺:打钉子费用为1.25元/节。

两种不同的工艺,成本整整相差了19倍,这还没有计算由打钉效率提升所节约的人工成本,这项刷胶工艺在企业里使用了近10年,曾经有人试图改变但是没有实现。

由此可见,成本控制、工艺改善的背后不是所谓的IE知识、精益生产知识,也不是经验和技巧,而是决心和定力,一种不达目的誓不罢休的决心,一种持续改善不断创新的定力。

这个案例可以视为本书的一枚彩蛋,因为笔者不久前(2019年10月初)到达珠三角地区10多个施工现场,发现这些产品仍在使用刷胶工艺。同类型企业,请马上改善它。

工艺改善中,除了工艺本身的改善,还应该借助各种工具,如治具、夹具来改进效率,从而实现成本降低。请看下一个用治具节省人力的改善案例。